商用测出风多联机出产过程中与共同处泄露异常比力凸起,为了从结构上解决传感器与注氟嘴共同泄漏问题,通过对传感器与注氟嘴结构进行分析,确定了整改规划并进行有关尝试验证,找到了压力传感器与注氟嘴成效最好的共同结构,并且对所有的压力传感器、注氟嘴结构进行改型,降低了售后的泄露率和投诉率。

压力传感器与注氟嘴的共同
压力传感器与注氟嘴用于商用空调室表机管路系统上,压力传感器与注氟嘴经过力矩的拧紧共同缜密压接密封面,使密封面产生变形,产生硬密封,压力传感器与注氟嘴别离作为单件进行来货。注氟嘴的另一端焊接在系统管路上,形成一个齐全的系统。
密封失效原因分析及验证
装配工艺及人员技术成分验证
装配工艺验证
工艺要求使用打紧力矩为13.5 N.m~14.5 N.m,查抄现实使用的力矩值在划定领域之内,切合工艺要求。增大力矩至14.5 N.m~15.5 N.m出产验证3000件,泄露景象未见显著改善。
人员技术成分验证
别离对白晚班以及分歧班组的检漏数据进行对比分析,发现白、晚班分歧班组都出现泄漏情况,具体数据见表1。
验证结论:装配工艺及人员成分不是导致压力传感器与注氟嘴共同泄露的原因。
压力传感器表观、尺寸成分分析验证
通过对压力传感器尺寸进行核尝试证,发现压力传感器尺寸切合要求。对压力传感器密封面使用放大镜进行全检,未发现密封面划伤等质量缺点。
验证结论:压力传感器尺寸、表观切合要求,非导致共同泄露的原因。
压力传感器密封结构更改验证
压力传感器密封面为45°倒角结构,注氟嘴密封结构为SR圆弧面结构,两者接触共同密封为面接触密封,共同打紧过程中易出现接触弧面受力变形,导致密封之后出现泄露情况。更改压力传感器密封结构,由前期的45°倒角结构更改为90°台阶结构,使注氟嘴与压力传感器密封改为线密封,增长密封有效性。
压力传感器密封结构更改之后新制品进行试装验证,发现静置检漏数据大幅度降低,由注氟嘴表观全检之后的均匀1个月泄露6单,降落至均匀1个月泄露3单,整改成效极度显著。
验证结论:压力传感器密封结构设计不合理为导致共同泄露的重要原因。
注氟嘴密封结构更改验证
通过对压力传感器密封结构更改之后的试装了局能够看出,泄露故障虽出现显著降低,但是泄露景象没有杜绝性隐没。
为进一步分析导致压力传感器与注氟嘴共同泄露的其他原因,凭据压力传感器与注氟嘴的共同道理分析,如打紧之后注氟嘴密封面承压能力不及,易导致变形泄露。通过对注氟嘴结构进行对比分析验证,发现增长注氟嘴旋压面厚度(如图8所示)可提高密封成效,具体分析如下:
注氟嘴旋压面厚度1.3 mm,二次打紧的情况下会出现弧面变形的隐患,同时弧面与注氟嘴接触面积幼,密封靠得住性差。
注氟嘴旋压面厚度2.26 mm(不切合图纸要求),注氟嘴密封面接受压力机能较好,打紧之后无弧面严沉变形景象,密封靠得住性较好。
为验证上述分析的正确性,2016年1月份起头对更改旋压面厚度的注氟嘴进行试装验证,凭据静置检漏报表发现泄漏故障彻底隐没。
验证结论:注氟嘴密封结构设计不合理为导致共同泄露的重要原因。
针对压力传感器与注氟嘴共同泄露的景象,分析导致共同密封泄露的可能成分有以下5点:1)装配工艺及人员技术成分;2)压力传感器表观、尺寸成分;3)注氟嘴表观、尺寸成分;4)压力传感器密封结构设计不合理;5)注氟嘴密封结构设计不合理。
改进措施
压力传感器密封结构更改
压力传感器密封结构由45°倒角改为90°直角,达到线密封成效,提高密封靠得住性。
注氟嘴旋压面厚度更改
注氟嘴旋压面厚杜咨之前的1.3 mm更改为2.26 mm,加强注氟嘴密封面承压强度,提高密封靠得住性。
通过对压力传感器、注氟嘴密封结构的更改,彻底解决了出产过程中压力传感器与注氟嘴共同泄露的故障,注明通过更改压力传感器与注氟嘴的密封结构,增长密封靠得住性的规划成效可行。
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